VK电竞-我国首台套盾构机用超大直径主轴承研制成功
1949年,陪同着新中国的降生,中国科学院建立。 作为国度于科学技能方面的最高学术机谈判天下天然科学与高新技能的综合研究与成长中央,建院以来,中国科学院时刻服膺任务,与科学共进,与故国偕行,以国度富强、人平易近幸福为己任,人材辈出,硕果累累,为我国科技前进、经济社会成长及国度安全做出了不成替换的主要孝敬。 更多简介 +
中国科学院院级科技专项系统包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人材专项、科技互助专项、科技平台专项5类一级专项,实施分类定位、分级治理。
为利便科研职员周全快捷相识院级科技专项信息并举行项目申报等相干操作,特搭建中国科学院院级科技专项信息治理办事平台。相识科技专项更多内容,请点击进入→

近期,由中国科学院金属研究所研究员李殿中、中科院院士李依依团队牵头攻关的超年夜型盾构机用直径8米主轴承研制乐成。该主轴承重达41吨,是今朝我国制造的首台套直径最年夜、单重最年夜的盾构机用主轴承。该主轴承将安装于直径16米级的超年夜型盾构机上,用在地道工程挖掘。该主轴承的研制乐成,标记着我国已经把握盾构机主轴承的自立设计、质料制备、周详加工、安装调试及检测评价等集成技能。经国度轴承质量查验检测中央检测及专家组评审,认为该主轴承各项技能机能指标与入口同类主轴承相称,满意超年夜型盾构机装机运用需求。
盾构机是国平易近经济设置装备摆设的庞大设备,承载着穿山越岭、过江跨海的重担。我国已经实现了盾构机的国产化,但其焦点部件——主轴承却依靠入口,亟需买通自立可节制造的“末了一千米”。
主轴承是盾构机刀盘驱动体系的焦点要害部件,盾构机掘进历程中,主轴承“手持”刀回旋转切削掌子面并为刀盘提供扭转支撑。直径8米的主轴承于运转历程中承载的最年夜轴向力到达105千牛(一头成年亚洲象的体重按4吨算的话,这相称在轴向遭到约2500头亚洲象重力的作用)、径向力达104千牛、颠覆力矩达105千牛·米。为包管主轴承的高承载能力及高靠得住性,尤其要求制造主轴承的轴承钢要高纯净、高均质、高强韧、高耐磨,同时对于主轴承成套设计、加工精度、润滑脂等都提出了很高要求。年夜型盾构机于掘进历程中,只能进步,不克不及倒退,主轴承一旦掉效,会造成严峻丧失。
中国科学院在2020年启动了“高端轴承自立可节制造”战略性先导科技专项,中科院金属研究所、中科院兰州化学物理研究所等7家院内科研单元构成建制化团队,结合中邦交通设置装备摆设集团有限公司的中交天及机械装备制造有限公司、洛阳新强联反转展转支承株式会社等20余家单元举行协同攻关,前后解决了主轴承质料制备、周详加工、成套设计中的12项焦点要害技能问题,开发出直径3米级到8米级的盾构机主轴承共10套。于沈阳市当局鼎力大举鞭策与撑持下,直径3米的主轴承已经于沈阳地铁工程中乐成运用。
此前,我国盾构机用超年夜直径主轴承制造久而未决的重要缘故原由于在制造轴承的质料及年夜型滚子的加工精度不外关,全流程技能链条不领悟。攻关团队认为,要制造高纯净、高均质、高强韧、高耐磨的轴承钢质料,必然要从源头解决质料制造的问题,他们将眼光对准了稀土轴承钢。已经有年夜量研究注解,钢中添加微量稀土可以或许显著提高钢的韧塑性、耐磨性、耐热性、耐蚀性等。然而,稀土钢于工业化出产时遭受两浩劫题:一是工艺不顺行,存于浇口严峻拥塞的问题;二是稀土于钢中添加后,钢的机能猛烈颠簸,存于不变性欠好的问题。这两浩劫题一直未能有用解决,致使我国稀土钢的研究与运用由热变冷。
为阐扬我国稀土资源上风,解决轴承范畴的庞大需求,中科院金属研究所团队历经十多年的研究,发明稀土钢机能颠簸、浇口拥塞问题的泉源于在氧含量。颠末年夜量的试验、计较及表征,他们展现了稀土于钢中的重要作用机制,开发出“低氧稀土钢”要害技能。该团队经由过程节制氧含量,制备出机能优胜、不变性好的低氧稀土钢,研制出的稀土轴承钢拉压疲惫寿命提高40多倍,滚动接触疲惫寿命晋升40%,相干基础研究结果在本年发表于国际闻名期刊《天然-质料》(Nature Materials)上。同时,有用解决了稀土轴承钢工业出产时遭受的浇口严峻拥塞问题和插手稀土机能不不变问题,牵头制定了多项稀土钢尺度。今朝由相干互助企业出产的稀土轴承钢综协力学机能优秀,好过入口产物。
该团队于攻关历程中,盾构机主轴承技能总师胡小强带队深切出产一线,结合主干企业乐成霸占了主轴承高精度加工及精度连结性难题。研制中发明,我国入口装备因为受外洋技能限定,年夜型滚子加工精度只能到达二级,尚不克不及实现一级精度加工。该团队结合企业集智攻关,研制出直径100毫米以上的一级滚子,使我国轴承行业冲破了一级年夜型滚子周详加工技能。与洛阳新强联株式会社紧密亲密互助,实现了盾构机主轴承加工制造、装置调试、检测评价等全流程自立可控,同时动员了相干国产设备的研制。
盾构机用超年夜直径主轴承的研制乐成,为我国高端基础零部件攻关提供了优良范式,是“领悟技能链、打造立异链、对于接财产链”的踊跃实践,是阐扬新型举国体系体例上风,开展“政产学研用”协同立异的活泼表现。
自研超年夜型盾构机用直径8米主轴承
乐成运用在沈阳地铁工程的自研直径3米盾构机主轴承
自研的直径8米主轴承验收会(在2022年9月30日召开)
[video:20221215【新闻直播间】我国首台套盾构机用超年夜直径主轴承研制乐成 承载最年夜轴向力可达10的5次方千牛640] 近期,由中国科学院金属研究所研究员李殿中、中科院院士李依依团队牵头攻关的超年夜型盾构机用直径8米主轴承研制乐成。该主轴承重达41吨,是今朝我国制造的首台套直径最年夜、单重最年夜的盾构机用主轴承。该主轴承将安装于直径16米级的超年夜型盾构机上,用在地道工程挖掘。该主轴承的研制乐成,标记着我国已经把握盾构机主轴承的自立设计、质料制备、周详加工、安装调试及检测评价等集成技能。经国度轴承质量查验检测中央检测及专家组评审,认为该主轴承各项技能机能指标与入口同类主轴承相称,满意超年夜型盾构机装机运用需求。 盾构机是国平易近经济设置装备摆设的庞大设备,承载着穿山越岭、过江跨海的重担。我国已经实现了盾构机的国产化,但其焦点部件——主轴承却依靠入口,亟需买通自立可节制造的“末了一千米”。 主轴承是盾构机刀盘驱动体系的焦点要害部件,盾构机掘进历程中,主轴承“手持”刀回旋转切削掌子面并为刀盘提供扭转支撑。直径8米的主轴承于运转历程中承载的最年夜轴向力到达105千牛(一头成年亚洲象的体重按4吨算的话,这相称在轴向遭到约2500头亚洲象重力的作用)、径向力达104千牛、颠覆力矩达105千牛·米。为包管主轴承的高承载能力及高靠得住性,尤其要求制造主轴承的轴承钢要高纯净、高均质、高强韧、高耐磨,同时对于主轴承成套设计、加工精度、润滑脂等都提出了很高要求。年夜型盾构机于掘进历程中,只能进步,不克不及倒退,主轴承一旦掉效,会造成严峻丧失。 中国科学院在2020年启动了“高端轴承自立可节制造”战略性先导科技专项,中科院金属研究所、中科院兰州化学物理研究所等7家院内科研单元构成建制化团队,结合中邦交通设置装备摆设集团有限公司的中交天及机械装备制造有限公司、洛阳新强联反转展转支承株式会社等20余家单元举行协同攻关,前后解决了主轴承质料制备、周详加工、成套设计中的12项焦点要害技能问题,开发出直径3米级到8米级的盾构机主轴承共10套。于沈阳市当局鼎力大举鞭策与撑持下,直径3米的主轴承已经于沈阳地铁工程中乐成运用。 此前,我国盾构机用超年夜直径主轴承制造久而未决的重要缘故原由于在制造轴承的质料及年夜型滚子的加工精度不外关,全流程技能链条不领悟。攻关团队认为,要制造高纯净、高均质、高强韧、高耐磨的轴承钢质料,必然要从源头解决质料制造的问题,他们将眼光对准了稀土轴承钢。已经有年夜量研究注解,钢中添加微量稀土可以或许显著提高钢的韧塑性、耐磨性、耐热性、耐蚀性等。然而,稀土钢于工业化出产时遭受两浩劫题:一是工艺不顺行,存于浇口严峻拥塞的问题;二是稀土于钢中添加后,钢的机能猛烈颠簸,存于不变性欠好的问题。这两浩劫题一直未能有用解决,致使我国稀土钢的研究与运用由热变冷。 为阐扬我国稀土资源上风,解决轴承范畴的庞大需求,中科院金属研究所团队历经十多年的研究,发明稀土钢机能颠簸、浇口拥塞问题的泉源于在氧含量。颠末年夜量的试验、计较及表征,他们展现了稀土于钢中的重要作用机制,开发出“低氧稀土钢”要害技能。该团队经由过程节制氧含量,制备出机能优胜、不变性好的低氧稀土钢,研制出的稀土轴承钢拉压疲惫寿命提高40多倍,滚动接触疲惫寿命晋升40%,相干基础研究结果在本年发表于国际闻名期刊《天然-质料》(Nature Materials)上。同时,有用解决了稀土轴承钢工业出产时遭受的浇口严峻拥塞问题和插手稀土机能不不变问题,牵头制定了多项稀土钢尺度。今朝由相干互助企业出产的稀土轴承钢综协力学机能优秀,好过入口产物。 该团队于攻关历程中,盾构机主轴承技能总师胡小强带队深切出产一线,结合主干企业乐成霸占了主轴承高精度加工及精度连结性难题。研制中发明,我国入口装备因为受外洋技能限定,年夜型滚子加工精度只能到达二级,尚不克不及实现一级精度加工。该团队结合企业集智攻关,研制出直径100毫米以上的一级滚子,使我国轴承行业冲破了一级年夜型滚子周详加工技能。与洛阳新强联株式会社紧密亲密互助,实现了盾构机主轴承加工制造、装置调试、检测评价等全流程自立可控,同时动员了相干国产设备的研制。 盾构机用超年夜直径主轴承的研制乐成,为我国高端基础零部件攻关提供了优良范式,是“领悟技能链、打造立异链、对于接财产链”的踊跃实践,是阐扬新型举国体系体例上风,开展“政产学研用”协同立异的活泼表现。 自研超年夜型盾构机用直径8米主轴承 乐成运用在沈阳地铁工程的自研直径3米盾VK电竞-构机主轴承 自研的直径8米主轴承验收会(在2022年9月30日召开)-VK电竞-